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發(fā)電機轉子絕緣降低的主要原因
1.1轉子因受潮而造成絕緣電阻降低到允許值以下,如
發(fā)電機停運時(shí)間較長(cháng),環(huán)境潮濕等原因造成絕緣電阻降低。
1.2轉子因使用年限較長(cháng),或運行中因各種原因使轉子過(guò)熱造成線(xiàn)圈絕緣材料老化、劣化。
1.3滑環(huán)下有碳刷粉末或油污堆積,使轉子引出線(xiàn)絕緣損壞。
1.4由于發(fā)電機的冷卻系統密封不嚴或因其軸瓦漏油使轉子線(xiàn)圈端部積灰、積油污或碳粉,造成絕緣性能降低。這種原因受轉子離心力的影響較大。
1.5由于運行中通風(fēng)和熱膨脹的影響,轉子槽口處的槽襯保護層老化、斷裂甚至脫落,使槽口處槽襯的云母逐漸剝落,斷裂被風(fēng)吹掉再加上槽口積灰等因素造成。
1.6轉子的槽內絕緣斷裂造成轉子絕緣電阻過(guò)低或金屬性接地。
2 轉子絕緣的檢查方法
2.1停機后的檢查方法: 用1000伏搖表測試轉子對地絕緣,當絕緣電阻低于2MΩ時(shí)應進(jìn)行處理。
2.2運行中的檢查方法: 發(fā)電機在運行中通過(guò)在線(xiàn)轉子絕緣監測裝置進(jìn)行測量,當轉子正極或負極對地有電壓時(shí)應視為轉子絕緣電阻已降低,且對地電壓越高,絕緣電阻降低的幅度越大,出現這種情況,應停機處理。
3 絕緣電阻降低的處理方法
3.1因潮濕而使轉子絕緣電阻降低,我們采用直流電焊機烘干法或采用發(fā)電機定子三相短路,利用自產(chǎn)熱量進(jìn)行烘干。
3.2轉子線(xiàn)圈絕緣老化,則采取拔護環(huán)方法,解體轉子進(jìn)行大修。
3.3轉子線(xiàn)圈端部積灰、積油,通常處理的方法:
3.3.1用干燥的壓縮空氣進(jìn)行吹掃。
3.3.2采用拆卸護環(huán),對轉子線(xiàn)圈端部的油、灰、碳粉進(jìn)行清理,然后對端部的絕緣進(jìn)行重新處理。此方法工藝復雜、工期長(cháng),直接影響發(fā)電機的經(jīng)濟效益。
3.3.3用機電設備清洗劑處理轉子絕緣,筆者重點(diǎn)介紹這種方法。
4 機電設備絕緣清洗劑方法處理轉子絕緣
4.1前幾年,我廠(chǎng)接連出現發(fā)電機轉子絕緣降低,嚴重影響了發(fā)電機的正常運行。發(fā)電機轉子的正負極對地最高電壓達到180-200伏,針對出現的這種問(wèn)題,我們采取了除拔護環(huán)之外的所有方法,但效果都不明顯,并且出現了一種異?,F象,也就是在冷態(tài)情況下轉子絕緣合格,在熱態(tài)情況絕緣下降,并網(wǎng)后,出現絕緣不合格。我們在5號發(fā)電機上做試驗,從冷態(tài)到額定轉速3000轉/分,出現下列數據:
分析以上數據,我們排除了轉子絕緣老化問(wèn)題(因為我廠(chǎng)發(fā)電機當時(shí)投產(chǎn)不到10年),得出了轉子絕緣電阻與轉速有關(guān)也就是與轉子旋轉的離心力有關(guān)。初步判斷,為轉子端部積灰、積油。這一問(wèn)題只能采用拔護環(huán)的處理方法,但我們廠(chǎng)不具有拔護環(huán)的條件。所以我們試著(zhù)采用機電設備清洗劑進(jìn)行清洗,最后取得了明顯的效果。
4.2機電設備清洗劑處理發(fā)電機轉子絕緣的方法
4.2.1清洗劑的選擇
4.2.1.1絕緣性能良好,耐壓在25kV及以上;
4.2.1.2在常溫下不易燃燒且易揮發(fā);
4.2.1.3能清洗引起電氣設備絕緣降低的粉塵、油污、水分等雜質(zhì),且不留殘渣;
4.2.1.4對電氣設備的絕緣無(wú)損傷;
4.2.2具體的操作方法
4.2.2.1打開(kāi)發(fā)電機定子兩側的大小端蓋;
4.2.2.2采用普通的汽車(chē)清洗機進(jìn)行清洗,出口壓力調整到04-1Mpa,噴頭噴出液調整到霧狀,將噴頭伸入轉子前端的通風(fēng)口進(jìn)行噴射清洗;
4.2.2.3清洗時(shí)轉子必須在旋轉狀態(tài)下進(jìn)行,轉速在每分鐘7-8轉;
4.2.2.4兩個(gè)端部分別進(jìn)行連續清洗10-30分鐘;
4.2.2.5噴射過(guò)程采用清洗劑回收裝置,回收的清洗劑經(jīng)沉淀過(guò)濾后可重復使用;
4.2.2.6清洗過(guò)程中,用1000V搖表對轉子絕緣進(jìn)行測試,絕緣達到10MΩ即為合格,停止清洗;
4.2.2.7轉子絕緣合格后,在盤(pán)車(chē)情況下,空轉8-12小時(shí),使清洗劑充分揮發(fā),再用1000V搖表測試轉子絕緣,合格后回裝發(fā)電機端蓋,開(kāi)機運行。
4.2.2.8清洗劑噴射時(shí)的轉子必須在盤(pán)車(chē)轉速下運轉,否則可能產(chǎn)生因清洗過(guò)程不均勻,造成積灰死點(diǎn),轉子絕緣無(wú)法提高;
4.2.2.9噴頭噴出必須是霧狀,否則因壓力過(guò)大造成轉子線(xiàn)圈絕緣損傷;
4.2.2.10絕緣清洗劑的耐壓必須在25kV及以上,且揮發(fā)性良好,這樣才能使絕緣清洗劑在線(xiàn)圈上形成一層絕緣性能較高的鍍膜,提高轉子絕緣強度;
5結論
5.1發(fā)電機轉子絕緣不合格主要原因一是不按規程操作,二是轉子線(xiàn)圈端部積灰、積油和積碳粉造成。
5.2除了解決發(fā)電機端瓦滲油之外,還要加強對發(fā)電機端蓋的密封,防止灰塵進(jìn)入發(fā)電機內部。
5.3用機電設備清洗劑處理轉子絕緣電阻的降低,最長(cháng)時(shí)間不超過(guò)20小時(shí)。這種處理方法比拔護環(huán)費用低,時(shí)間短,經(jīng)濟效益高。
5.4清洗劑不僅能把轉子端部的灰塵、油污清理出來(lái),最主要的是在轉子線(xiàn)圈端部鍍上一層高絕緣介質(zhì),從本質(zhì)上提高轉子的絕緣強度。