0引言
工業(yè)尾氣處理主要步驟是脫硝、脫硫和除塵,由于尾氣處理作為一個(gè)整體的系統,其煙氣流通過(guò)程中必然帶來(lái)污染物或者副產(chǎn)物的傳遞,為了實(shí)現系統穩定運行,就必須減少尾氣處理過(guò)程中對煙氣的影響,根據尾氣處理中污染物的處理原理和玻璃熔窯煙氣的特性,脫硝反應主要受溫度、風(fēng)速和噴氨量決定。為了不影響脫硫和除塵,就必須對脫硝過(guò)程及其副產(chǎn)物嚴格控制。
1溫度
(1)還原反應
玻璃窯爐尾氣脫硝主要是采用噴氨,氨水或液氨均可,主要反應物是NH3作為還原劑,在溫度為300~400℃的范圍內,還原NOx的化學(xué)反應方程式主要為:
(2)氧化反應
當溫度高于400℃,會(huì )發(fā)生氧化反應,此時(shí)NOx的還原反應受到抑制。
(3)副產(chǎn)物硫酸氫銨
SCR反應器出口的氣相主體硫酸氫銨的凝結溫度為270~320℃。
硫酸氫銨具有黏性,與煙氣中的粉塵顆粒黏附在催化劑表面或者孔隙中,不易吹掃,造成催化劑部位壓差增加,催化劑表面活性降低。若具有黏附性的粉塵顆粒隨著(zhù)煙氣進(jìn)入煙道,會(huì )吸附于煙道表面,腐蝕煙道設備,更嚴重的情況會(huì )對脫硫設備表面造成侵蝕,影響脫硫效果。
氣態(tài)下的硫酸氫銨的凝結溫度為270~320℃,因此,V2O5催化劑的最低運行溫度不應低于硫酸氫銨凝結的最低溫度,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,一般運行溫度超過(guò)320℃,但是理論上一般不低于280℃即可。
(4)溫度對氮氧化物脫除率的影響
噴氨系統采用液氨或者氨水稀釋后與壓縮空氣混合噴射,相較于煙道溫度,氨水和壓縮空氣溫度偏低會(huì )對煙道整體溫度產(chǎn)生影響,一般玻璃窯爐脫硝入口溫度為380~400℃,氨水和壓縮空氣在滿(mǎn)負荷噴射情況下,按照煙氣比例進(jìn)行混合,對煙道整體溫度影響不大,一般情況下會(huì )使煙道整體溫度降低約3℃。
SCR反應過(guò)程中,氮氧化物的脫除率與溫度有關(guān)(圖1),但在溫度為373℃、氨氮摩爾比為1、空速比25×10-3Nm3/(g˙h)條件下,氮氧化物的脫除率與氮氧化物的濃度沒(méi)有直接的關(guān)系(圖2),氧含量大于1時(shí)對氮氧化物脫除率的影響比較?。▓D3)。本文研究的是玻璃窯,氧含量一般大于6%,此處的氧含量是參與化學(xué)反應的氧氣,與漏風(fēng)率沒(méi)有關(guān)系,也不涉及煙氣體積、壓強、溫度等變化。
圖1溫度對氮氧化物脫除率影響
圖2氮氧化物濃度對氮氧化物脫除率影響
圖3氧含量對氮氧化物脫除率影響
(5)結論
V2O5催化劑的活性主要集中在340~380℃,SCR脫硝反應效率達到最高約90%;氨水和壓縮空氣對煙道煙氣造成一定影響,再加上環(huán)境溫度與漏風(fēng)率;整體溫度會(huì )降低約4℃。因此提出SCR脫硝反應器進(jìn)口溫度應集中在350~390℃。
2SO2/SO3轉化率變化
為了實(shí)現SO2/SO3轉化率控制在1%之內,把氨逃逸控制在3×10-6,控制催化劑V2O5的比例,這樣能有效控制硫酸氫銨的產(chǎn)生。
在400℃左右,催化劑的催化效率比較高,SO2/SO3平衡轉化率大于99%,此時(shí)O2、SO2、SO3含量達到一個(gè)化學(xué)平衡狀態(tài),沒(méi)有其他化學(xué)反應參與的情況下,其含量基本不變,如果噴氨量過(guò)大,會(huì )發(fā)生公式(7)反應,造成SO3含量降低,化學(xué)平衡將會(huì )打破,SO2轉化SO3速度加快,式(7)反應會(huì )持續進(jìn)行,硫酸氫銨大量產(chǎn)生,會(huì )給管道和后期脫硫、布袋除塵造成大量黏性粉塵,降低煙氣治理能力。
3NH3/NO摩爾比
根據煙氣中NO和NO2的含量,氨氮反應主要是按照以下公式進(jìn)行:
根據式(8)和式(9),可以判斷出氨氮摩爾比為1:1,在NH3/NOx摩爾比大于1時(shí),隨NH3/NOx摩爾比增加,脫硝效率提高明顯;NH3投入量超過(guò)需要量會(huì )產(chǎn)生氨逃逸,因此理論上把NH3/NOx摩爾比控制在1左右,見(jiàn)圖4。
圖4化學(xué)計量比與脫硝率和NH3逸出量的關(guān)系
實(shí)際應用中,氨氮摩爾比在1:1基礎上,氨氮反應存在以下問(wèn)題:
(1)氨氮比的均勻性,氨和煙氣混合不均勻,進(jìn)入催化劑前截面氨濃度分布偏差不理想也同樣會(huì )影響脫硝效率進(jìn)而影響氨逃逸,氨氮比偏差在10%之內對脫硝效率影響不大,如圖5所示。
圖5脫硝效率隨氨氮摩爾比偏差的變化
(2)脫硝效率隨著(zhù)氨氮比的增大而升高,但是達到一定程度后脫硝效率增長(cháng)變緩,氨逃逸增多。如圖6所示。
圖6氨逃逸隨氨氮摩爾比偏差的變化
(3)氨的工程脫硝反應效率為0.8左右
①脫硝效率受催化劑活性影響,溫度影響催化劑活性;
②脫硝效率隨著(zhù)煙氣量的增大而降低,煙氣量越大,單位空間內煙氣流動(dòng)速度越快,煙氣與催化劑接觸反應時(shí)間越短,造成脫硝效率降低;
③煙氣分布越均勻脫硝效率越高,煙氣分布流動(dòng)完全均勻工況較不均勻工況能夠提高脫硝效率約2.5%,因此加裝導流板有助于提高脫硫效率。
(4)副產(chǎn)物等化學(xué)反應影響。
終上所述,理論上的氨氮摩爾比與實(shí)際應用存在一定的差異,為了在氨逃逸和脫硝效率之間實(shí)現平衡,根據以下理論計算:①理論氨氮摩爾比1∶1;②實(shí)際氨脫硝效率0.8。
由①②得出實(shí)際反應的氨氮摩爾比是0.8∶1,為了實(shí)現理論上1∶1的氨氮摩爾比,必須給氨增加余量,即實(shí)際氨氮摩爾比K,得出:0.8K=1,K為10∶8。
4煙氣在催化劑中的停留時(shí)間
停留時(shí)間是影響脫硝效率的主要因素,在選擇性催化還原劑的作用下,NOx與NH3接觸時(shí)間直接影響反應的效率,如圖7,在氨氮摩爾比為1的情況下,停留時(shí)間與催化劑接觸時(shí)間增大,有利于反應氣在催化劑微孔內擴散、吸附、反應和產(chǎn)生新的氣體,這些副產(chǎn)物氣體由充分的時(shí)間在催化劑內在此被分離擴散,管道風(fēng)帶出脫硝塔,催化劑重新接受新的反應氣,如此循環(huán)。
圖7停留時(shí)間與脫硝率關(guān)系
如圖7所示,煙氣在催化劑中停留時(shí)間在0.2-0.3s為佳,而催化劑的長(cháng)度、截面積等都會(huì )影響煙氣停留時(shí)間,因此在實(shí)際應用中,調節煙氣流速是系統性工程。
當反應氣與催化劑接觸時(shí)間過(guò)長(cháng),管道風(fēng)不足或者催化劑量過(guò)大,在此過(guò)程中SO2/SO3實(shí)現動(dòng)態(tài)反應平衡,多余的NH3在催化劑環(huán)境中,與SO3和O2反應,生成NH4HSO4或者N2O的概率大大增加,不僅耗費反應氣,而且會(huì )造成副產(chǎn)物大量增加,不利于整個(gè)脫硝過(guò)程和后期除塵。
5結語(yǔ)
通過(guò)以上理論分析,影響玻璃窯爐尾氣脫硝的主要影響要素是溫度、噴氨量和煙氣流速,從而避免SO2/SO3轉化率失衡,減少NH4HSO4等副產(chǎn)物的產(chǎn)生,在實(shí)際工程應用中,重點(diǎn)控制以下幾個(gè)方面:
(1)SCR脫硝反應器進(jìn)口溫度應集中在350~390℃;
(2)工程應用中氨氮摩爾比應大于1:1.且不大于10:8;
(3)煙氣在SCR催化劑中停留時(shí)間控制在0.2~0.3s。柴油發(fā)電機組