0引言
集團內部(21條玻璃熔窯生產(chǎn)線(xiàn))各區域公司余熱鍋爐的運行狀況差異較大,在同樣的煙氣特性下,有的余熱鍋爐能運行18個(gè)月之久(如15線(xiàn)),有的僅能運行1個(gè)月(如9線(xiàn))。余熱鍋爐運行的不穩定性,已經(jīng)成為影響環(huán)保系統運行穩定性的一個(gè)重要因素。SCR對余熱鍋爐的影響究竟有多大,余熱鍋爐設計選型是否適應于浮法玻璃熔窯,余熱鍋爐運行工藝是否合理等問(wèn)題,都是目前急需考慮和解決的。通過(guò)調研各區域公司鍋爐實(shí)際運行情況,對以上問(wèn)題進(jìn)行初步分析與探討。
1浮法玻璃熔窯余熱鍋爐堵塞原因分析
1.1調研目的
(1)分析各區域公司余熱鍋爐運行情況;
(2)分析余熱鍋爐與SCR運行影響關(guān)系。
1.2調研方式
為了解目前公司在余熱鍋爐運行方面存在的問(wèn)題,通過(guò)現場(chǎng)原因調查、運行報表數據提取分析、與操作人員技術(shù)交流溝通等方式,總結分析余熱鍋爐的運行與優(yōu)化、煙氣治理等相關(guān)方面的問(wèn)題及國內外新工藝技術(shù)的發(fā)展,支持企業(yè)節能減排。
本次調研選擇集團各區域公司的余熱鍋爐運行狀況作為調研對象,通過(guò)橫向比較集團內部各生產(chǎn)線(xiàn)運行中存在的問(wèn)題及優(yōu)劣對比分析,對余熱鍋爐的運行條件及可能對脫硫脫硝產(chǎn)生的影響因素進(jìn)行了分析、總結,并提出了相應的解決措施。
1.3玻璃熔窯余熱鍋爐
1.3.1余熱鍋爐的作用
(1)經(jīng)濟效益
浮法玻璃熔窯煙氣余熱發(fā)電是利用玻璃熔窯排出的大量高溫煙氣,通過(guò)余熱鍋爐進(jìn)行熱交換而產(chǎn)生過(guò)熱蒸汽,由過(guò)熱蒸汽推動(dòng)汽輪機實(shí)現熱能和機械能的轉換,然后通過(guò)汽輪機的高速運轉帶動(dòng)發(fā)電機組運轉,從而完成將機械能轉換為電能的過(guò)程。該技術(shù)的推廣應用減少了玻璃生產(chǎn)過(guò)程的能源消耗和環(huán)境污染,實(shí)現了玻璃熔窯煙氣的余熱利用,起到了節能、減排、增效的作用。
(2)為SCR脫硝提供合適的反應條件
SCR脫硝對于反應溫度要求非??量?,余熱鍋爐設備作為SCR脫硝的溫度調節系統,通過(guò)余熱鍋爐換熱將煙氣溫度調節到最適合的溫度區間,保證了SCR脫硝的有效、穩定、安全運行。
1.3.2余熱鍋爐應用存在的問(wèn)題
鍋爐選型:從目前我公司余熱鍋爐運行狀況來(lái)看,主要參照電廠(chǎng)燒煤、燒天然氣的鍋爐選型,至今沒(méi)有針對燃燒石油焦工況而專(zhuān)門(mén)設計的余熱鍋爐。因而鍋爐在實(shí)際使用中存在吹灰不徹底、易堵塞、易腐蝕等運行弊端。
1.3.3余熱鍋爐運行周期影響因素分析
從以下幾個(gè)方面對余熱鍋爐運行周期的影響因素進(jìn)行分析。
(1)余熱鍋爐換熱效率與運行周期的關(guān)系
余熱鍋爐換熱效率=(入口溫度-出口溫度)/入口溫度。余熱鍋爐運行周期與換熱效率的關(guān)系見(jiàn)圖1。
圖1余熱鍋爐運行周期與換熱效率的關(guān)系
從圖1可以看出,余熱鍋爐運行周期與余熱自身?yè)Q熱效率之間關(guān)系不明顯。
(2)余熱鍋爐運行周期與進(jìn)出口溫度的關(guān)系
余熱鍋爐運行周期與進(jìn)出口溫度的關(guān)系見(jiàn)圖2。
圖2余熱鍋爐運行周期與鍋爐運行溫度的關(guān)系
從余熱進(jìn)、出口溫度與運行周期來(lái)看,運行周期長(cháng)短與煙氣進(jìn)、出口溫度關(guān)系不大。
(3)余熱鍋爐運行周期與進(jìn)水量的關(guān)系
余熱鍋爐運行周期與進(jìn)水量的關(guān)系見(jiàn)圖3。
圖3余熱鍋爐運行周期與進(jìn)水量的關(guān)系
從進(jìn)水量來(lái)看,玻璃單位進(jìn)水量在10kg/t左右,從運行周期對比來(lái)看,進(jìn)水量對運行周期影響不大。
(4)余熱鍋爐運行周期與單位發(fā)電量的關(guān)系
單位發(fā)電量=余熱鍋爐實(shí)際發(fā)電量/玻璃熔窯拉引量。余熱鍋爐運行周期與單位發(fā)電量的對比見(jiàn)圖4。
圖4余熱鍋爐單位發(fā)電量對比
從玻璃單位發(fā)電量來(lái)看,A、B、C、F鍋爐單位發(fā)電量要略大于D、E、G、H鍋爐,初步分析原因如下:
①由于A(yíng)、B、C、F鍋爐對應脫硝運行不規范,而其它區域脫硝運行較為規范,脫硝熱損較多,因而造成單位發(fā)電量較??;
②A(yíng)、B、C、F鍋爐對應玻璃窯齡相對較老,窯爐的熱利用率較低、蓄熱能力較差,因而煙氣帶走的熱量較大,造成單位發(fā)電量略高。
(5)SCR脫硝對余熱鍋爐運行周期的影響
SCR運行規范:指噴氨正常,脫硝運行穩定,SCR能長(cháng)期穩定達標運行。
SCR運行不規范:指脫硝運行不穩定,NOX無(wú)法長(cháng)期穩定的達標排放。
脫硝運行與余熱鍋爐運行周期的關(guān)系見(jiàn)圖5。
圖5脫硝運行與余熱鍋爐運行周期的關(guān)系
從圖5可以看出,余熱鍋爐運行周期與SCR運行規范性、變化規律關(guān)系較強??傮w來(lái)說(shuō),SCR運行規范,余熱鍋爐運行周期較短;SCR運行不規范,余熱鍋爐運行周期較長(cháng)。(1線(xiàn)、15線(xiàn)數據需單獨進(jìn)行分析。)
(6)其他因素
從余熱鍋爐吹灰方式、余熱鍋爐蒸汽出口溫度、額定蒸發(fā)量、余熱鍋爐除灰量等參數分析,未發(fā)現有明顯關(guān)系的變化規律。
綜上分析,余熱鍋爐運行周期與SCR運行規范性所呈現的規律性較強,因此把SCR運行對鍋爐的影響作為主要因素來(lái)進(jìn)一步分析考慮。
1.4SCR運行因素對余熱鍋爐的影響分析
1.4.1余熱鍋爐堵塞較為嚴重的線(xiàn)別
余熱鍋爐堵塞較為嚴重的線(xiàn)別見(jiàn)表1。
表1余熱鍋爐堵塞較為嚴重線(xiàn)別
1.4.2余熱鍋爐堵塞位置
余熱鍋爐堵塞位置見(jiàn)表2。高、中、低溫段堵灰狀態(tài)見(jiàn)圖6。
表2余熱鍋爐堵塞位置
圖6高、中、低溫段堵灰狀態(tài)
1.4.3堵塞原因分析
(1)高溫段堵塞原因
①高溫段堵塞均在余熱鍋爐入口段,堵塞周期較長(cháng),基本在6個(gè)月以上;堵塞沉淀均為玻璃熔窯實(shí)際所產(chǎn)生粉塵,固化后較為堅硬,不易清理。分析因煙氣與鍋爐接口均屬于直角(90°)交叉進(jìn)入,煙氣流場(chǎng)較為紊亂,造成煙氣流速不均,從而導致煙氣中粉塵多在此處聚集沉淀;再者,脫硝運行時(shí),由于SCR脫硝工藝限制及運行制度(煙氣不完全通過(guò)SCR脫硝),而造成進(jìn)入余熱鍋爐的煙氣量過(guò)少,導致煙氣流速過(guò)低,從而使煙氣中粉塵沉積,造成高溫段堵塞。
②鍋爐高溫段與中溫段連通閥:此閥門(mén)大部分為電動(dòng)插板閥,在長(cháng)期運行中粉塵易沉積在閥板上,過(guò)量累積造成粉塵大量掉落,堵塞余熱鍋爐入口高溫段。
③余熱鍋爐換熱管排列分布結構:目前我公司鍋爐換熱管道分布基本上以“十字交叉狀”及“平行分布狀”為主,從目前來(lái)看,換熱管“平行分布狀”要優(yōu)于“十字交叉分布狀”。同一子公司1線(xiàn)為“十字交叉狀”分布,在不運行脫硝情況下清洗周期為2.5個(gè)月1次;2、3、4、5、6、7、8線(xiàn)換熱管分布均為“平行分布狀”,在同樣運行條件下,要明顯優(yōu)于1線(xiàn),運行周期在8個(gè)月左右。
④換熱列管間距:換熱列管間距越大,就越不容易堵灰。在保證換熱效率的前提下,選擇合適的列管間距,有利于余熱鍋爐運行。從同一子公司的15、16線(xiàn)比較來(lái)看,15線(xiàn)列管間距為13cm左右,16線(xiàn)為8cm左右,從運行情況來(lái)看,15線(xiàn)要明顯優(yōu)于16線(xiàn)。
⑤鍋爐吹灰:現有鍋爐吹灰均采用乙炔爆破定時(shí)進(jìn)行吹灰,未實(shí)現在線(xiàn)連續吹灰,導致吹灰不徹底,鍋爐長(cháng)期運行下來(lái),積灰板結較為嚴重,導致鍋爐運行周期較短。
(2)中溫段堵塞原因
中溫段堵塞溫度均在240℃左右,且凝結物質(zhì)為灰白色黏性物質(zhì),使用蒸汽吹掃易結晶。從現象來(lái)看,運行脫硝是影響余熱中溫段堵塞的主要原因。從脫硝的副反應來(lái)看,在240℃左右,煙氣中的SO3、SO2與逃逸的NH3反應生成粘附性強的硫酸銨與硫酸氫銨,硫酸銨與硫酸氫銨遇冷凝結、并吸附其它粉塵,最終導致鍋爐中溫段堵塞。
(3)低溫段堵塞原因
低溫段堵塞從堵灰顏色、形狀來(lái)看,均屬于煙氣結露硫酸等對金屬氧化腐蝕形成的二價(jià)金屬硫酸鹽顏色(如:硫酸亞鐵、硫酸銅等)。低溫段堵塞分析主要為煙氣結露,煙氣中三氧化硫形成硫酸霧對系統氧化腐蝕造成。結合各區域運行經(jīng)驗,鍋爐低溫段做好保溫密封,適當提高余熱出口溫度,能有效減少低溫段結露腐蝕現象。
綜上,從目前我公司余熱鍋爐運行狀況來(lái)看,SCR運行造成中溫段堵塞是影響鍋爐運行周期、環(huán)保系統長(cháng)期穩定運行的最關(guān)鍵因素,因此將中溫段堵塞確定為影響鍋爐長(cháng)期穩定運行的主要因素。
1.5.1硫酸鹽生成規律分析
根據玻璃熔窯煙氣監測數據顯示,玻璃熔窯燃燒過(guò)程中,煙氣中的SO2約有2%被氧化成SO3。
鍋爐爐膛內煙氣中SO2有0.5%~1.0%被氧化成SO3,此數據與我們對玻璃熔窯SCR脫硝前后SO2監測數據對比分析基本一致。
玻璃熔窯煙氣中原有的SO3及經(jīng)SCR氧化后SO3與逃逸的氨(NH3)、水蒸氣反應生成硫酸氫氨或硫酸氨:
硫酸氨在余熱鍋爐空預器的運行溫度區間內為干燥固體粉末,對空預器影響很小。而硫酸氫銨具有很強的黏性,很容易在空預器沉積,并吸附大量煙塵,從而降低余熱鍋爐熱效率,并增大系統阻力。
1.5.2煙氣中SO3與NH4濃度計算
15、16線(xiàn)安裝了SCR氨逃逸監測系統,從在線(xiàn)監測數據來(lái)看,SCR氨逃逸基本為15×10-6左右,因此氨逃逸系統暫確定為15×10-6。
煙氣中SO3濃度沒(méi)有實(shí)際監測過(guò),從目前我公司原煙氣酸露點(diǎn)(150℃左右)來(lái)計算,SO3體積濃度應在50×10-6以上;根據玻璃熔窯燃燒在8%氧含量下燃料中約有2%硫燃燒轉化為SO3,按照燃燒2.5%含硫率的石油焦粉計算,燃燒產(chǎn)生的SO3濃度約為80mg/m3,在SCR脫硝中又約2%的SO2轉化為SO3。因此在經(jīng)過(guò)SCR脫硝后原煙氣中SO3濃度約為80mg/m3,共計折合45×10-6,與按照煙氣酸露點(diǎn)計算得出的結果基本相符,因此我公司煙氣中SO3濃度按照50×10-6計算。
當氨逃逸為15×10-6、SO3濃度為50×10-6時(shí),主要生成硫酸氫銨,生成溫度為230℃左右,這個(gè)溫度點(diǎn)與我公司實(shí)際運行中煙氣溫度240℃左右稍有差異。經(jīng)調研分析,230℃左右與鍋爐在此階段運行蒸汽溫度(225℃)基本一致,分析認為,高溫煙氣經(jīng)過(guò)與鍋爐列管中的水進(jìn)行換熱,煙氣在接觸低溫管壁的過(guò)程中,硫酸氫銨在鍋爐管壁凝結形成(管壁溫度為225℃左右)。由于硫酸氫銨黏性很強,進(jìn)而吸附煙氣中粉塵,進(jìn)而對鍋爐形成粘結堵塞,導致鍋爐換熱能力下降。
根據調研了解目前的實(shí)際運行經(jīng)驗,當SCR脫硝出口的氨逃逸濃度控制在較低值時(shí),余熱鍋爐的系統阻力仍會(huì )因為少量硫酸氫銨的沉積附著(zhù)而呈現緩慢增長(cháng)的趨勢。一般當余熱鍋爐運行阻力大于設計值50%時(shí),需要停運鍋爐,啟動(dòng)沖洗水系統對余熱鍋爐進(jìn)行沖洗。余熱鍋爐的沖洗周期與SCR脫硝氨逃逸濃度直接相關(guān),氨逃逸的濃度越大,余熱鍋爐阻力的上升也就越快,余熱鍋爐的沖洗周期也就越短,氨逃逸濃度與鍋爐沖洗周期見(jiàn)表3及圖7。
表3氨逃逸與鍋爐運行周期的關(guān)系
圖7氨逃逸與鍋爐運行周期的關(guān)系
綜上所述,硫酸氫銨是造成我公司余熱鍋爐積灰堵塞、運行周期短的主要原因。
2解決方案探討分析
2.1氨逃逸控制
2.1.1噴氨系統設計
(1)噴氨距離
根據設計規范,噴氨位置到催化劑的距離應為煙道通徑(煙道截面周長(cháng))的5~10倍。例如煙道設計為2.3m×2.3m的正方形,那么噴氨位置距催化劑的合理距離應該為46~92m。最小設置距離為3~5倍時(shí),需要加裝靜態(tài)混合器,噴氨位置距催化劑的合理距離應該為27.6~46m。從公司噴氨位置基本都在10m左右,由于煙氣與氨氣混合距離過(guò)短,導致混合不均勻,造成局部氨量較高,因而氨逃逸過(guò)量,生成過(guò)量硫酸氫銨,導致堵塞余熱鍋爐。根據在其它工程案例進(jìn)行的調研情況來(lái)看,噴氨位置設置均較我公司合理,從實(shí)際運行情況來(lái)看,也較為穩定。
(2)噴氨格柵
目前我公司的噴氨格柵由1根主管分為4根支管接入煙道,然后在煙道內進(jìn)行噴氨。由于各管上噴氨點(diǎn)壓力不同,從而導致噴氨不均勻。因此,如何對噴氨格柵進(jìn)行優(yōu)化設計與改造,如何提高煙道截面范圍內的噴氨均勻性,是控制和減少氨逃逸的主要手段之一。
2.2脫硝控制存在問(wèn)題
2.2.1噴氨溫度、壓力不穩定
圖8為噴氨溫度為10℃時(shí)噴氨壓力與脫硝壓差上升的關(guān)系圖。
圖8供氨壓力與脫硝運行壓差的關(guān)系
從圖8可以看出,脫硝運行壓差與噴氨壓力呈正方向關(guān)系,噴氨壓力高,脫硝壓差越高,脫硝運行不穩定。
圖9為供氨壓力在0.2MPa時(shí)氨氣溫度與脫硝壓差關(guān)系圖。
圖9氨氣溫度與脫硝運行壓差的關(guān)系
從圖9可以看出,噴氨溫度與脫硝壓差呈反方向關(guān)系,噴氨溫度高脫硝壓差低,脫硝運行穩定。
綜上,噴氨溫度控制在15℃以上,壓力控制在0.2MPa左右,玻璃熔窯SCR脫硝運行較為合理。根據調研,供氨系統氨的氣化量不夠,導致供氨溫度、壓力不穩定,尤其是在冬季表現更為顯著(zhù),SCR脫硝保證穩定運行更是難中之難,因此保證脫硝供氨系統的氨氣氣化量,從而穩定供氨溫度、壓力是保證玻璃熔窯SCR穩定運行的關(guān)鍵因素。
2.2.2噴氨控制
玻璃熔窯由于其特有的燃燒工藝導致NOx產(chǎn)生濃度波動(dòng)較大。圖10為NOx產(chǎn)生量與熱點(diǎn)溫度關(guān)系圖。
圖10NOx產(chǎn)生量與熱點(diǎn)溫度關(guān)系
從圖10看,溫度高于1400℃時(shí),NOx產(chǎn)生量與溫度成指數關(guān)系上升,溫度越高,NOx產(chǎn)生濃度升高越快。因而在實(shí)際生產(chǎn)中,燃燒溫度波動(dòng)幾攝氏度時(shí),就能引起NOx產(chǎn)生濃度的大幅度波動(dòng)。因此需要通過(guò)調整、穩定熔窯燃燒工藝,使NOx產(chǎn)生濃度相對比較均衡,便于脫硝噴氨的控制,從而使脫硝系統氨逃逸量維持在較低水平,延長(cháng)余熱鍋爐的使用周期。
由于NOx產(chǎn)生量的不穩定性,要控制相對低的氨逃逸量,需加強脫硝系統噴氨操作的精細化控制。從目前玻璃行業(yè)使用的自動(dòng)化噴氨控制系統來(lái)看,依然無(wú)法滿(mǎn)足全自動(dòng)精細化噴氨操作的要求。因此,研發(fā)玻璃行業(yè)適用的噴氨自動(dòng)化控制技術(shù),是解決過(guò)量氨逃逸的另一途徑。
3結語(yǔ)
浮法玻璃熔窯煙氣余熱發(fā)電是玻璃行業(yè)一項重要的節能減排技術(shù),其運行狀況的好壞也直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因此,優(yōu)化改善余熱鍋爐的運行狀況,不僅是環(huán)保系統能否連續穩定運行的促進(jìn)性因素,同時(shí)也具有非常重要的經(jīng)濟價(jià)值。通過(guò)本次調研,基本明確了決定余熱鍋爐運行周期長(cháng)短的最主要因素為SCR脫硝氨逃逸過(guò)量生成的硫酸氫銨對鍋爐造成的堵塞。因此,如何控制脫硝運行中氨逃逸量,是今后需調研、優(yōu)化、改進(jìn)的一項重要工作。柴油發(fā)電機組