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基于NOx排放指標的噴氨優(yōu)化


江蘇中動(dòng)電力設備有限公司 / 2018-05-31

摘要:本文分析了脫硝煙氣分析表計、煙氣流量測量準確性對噴氨控制的影響,對煙氣流量場(chǎng)不均勻性影響噴氨效果進(jìn)行探討。通過(guò)對浙江浙能長(cháng)興發(fā)電有限公司脫硝系統的煙氣分析表計、煙氣流量測量裝置優(yōu)化,噴氨格柵調整及控制模型調整,從測量設備、控制模型、參數、噴氨格柵等多方面著(zhù)手來(lái)提高脫硝噴氨控制效果。

0引言

長(cháng)興發(fā)電有限公司4×300MW機組脫硝工程,采用選擇性催化還原(SCR)脫硝裝置,在設計煤種、鍋爐最大工況(BMCR)、處理100%煙氣量條件下,脫硝效率不小于70%。

脫硝系統布置在鍋爐省煤器和空預器之間的位置。煙道分兩路從省煤器后接出,經(jīng)過(guò)垂直上升后變?yōu)樗胶?,接入SCR反應器。反應器為垂直布置,經(jīng)過(guò)脫硝以后的煙氣經(jīng)斜煙道進(jìn)入空預器入口煙道。自投產(chǎn)以來(lái),出現脫硝NOX測量取樣代表性不夠準確、煙氣流量測量不準、存在噴氨過(guò)噴或少?lài)?、脫硝效率過(guò)高或過(guò)低,SCR出口與煙囪排放口偏差較大等問(wèn)題,導致影響鍋爐環(huán)保排放控制不夠精確及鍋爐空預器容易堵塞問(wèn)題。

為解決存在問(wèn)題,對脫硝系統深入分析并提出了解決對策。利用機組檢修和調停機會(huì )對設備進(jìn)行改進(jìn)、調整,控制模型優(yōu)化;運行時(shí)對調節參數進(jìn)行細調,進(jìn)而取得了較好的效果。

1存在問(wèn)題及原因分析

脫硝效率過(guò)高或過(guò)低,噴氨量過(guò)高或過(guò)低。通過(guò)分析,導致脫硝NOX控制不穩定的原因有以下幾點(diǎn):

1)煙氣流場(chǎng)流速不均

由于煙氣流場(chǎng)受煙道結構和催化劑、煙氣擋板調節、脫硝入口噴氨格柵影響,導致流速不均、煙氣成分分布不均。

2)煙氣NOX測量取樣點(diǎn)單一,代表性不夠

脫硝基建時(shí),煙氣NOX測量取樣布置于煙道本體,并采用直插單點(diǎn)取樣方式,所取樣只代表當前截面的某一點(diǎn)區域。

圖1多點(diǎn)均壓管旁路取樣NOX測量裝置

3)煙氣流量測量與實(shí)際偏差大

先期安裝流量測量設備為熱導式流速儀。測量元件為煙道插入式單點(diǎn)安裝,測量原理是流速儀探桿頭部有長(cháng)短不一、前后布置的測溫探針兩支,通過(guò)煙氣流經(jīng)探針的先后溫差解算流速、流量。由于單點(diǎn)布置,只代表該點(diǎn)流速代表性低,與實(shí)際平均流速偏差較大,導致流量計算偏差。同時(shí)該流速儀結構易產(chǎn)生探桿頭部煙溫探針?lè )e垢現象,一旦結垢將無(wú)法準確測出流速。

圖2煙氣旁路布置圖和煙道內部均壓管布置圖

4)噴氨量測量裝置截面在受結晶時(shí),測量會(huì )有偏差

噴氨裝置經(jīng)過(guò)長(cháng)期運行時(shí),噴氨量測量裝置出現微偏時(shí)不宜發(fā)現,但控制長(cháng)期作用時(shí)所產(chǎn)生的累積誤差將不可小覷。

2改進(jìn)措施

經(jīng)過(guò)分析,技術(shù)人員認為改善脫硝NOX控制應從提高煙氣流場(chǎng)流速均勻性、改善測量裝置、改進(jìn)控制模型著(zhù)手,并逐條提出對策。

1)提高煙氣流場(chǎng)流速均勻性

來(lái)自鍋爐省煤器出口的煙氣進(jìn)入脫硝系統煙道,在煙道內與經(jīng)噴氨格柵(AIG)噴入的氨氣充分混合均勻后進(jìn)入SCR反應器。為提高流場(chǎng)流速均勻性,煙氣進(jìn)入脫硝系統煙道加裝導流板,提高煙氣流速的穩定性。對噴氨格柵進(jìn)行調整,提高煙氣流場(chǎng)的均勻性。

2)脫硝NOX測量采用煙道多點(diǎn)均壓管旁路結構,提高NOX測量代表性

改進(jìn)措施具體結構為脫硝NOX測量,采用煙道多點(diǎn)均壓管旁路結構,分別在脫硝進(jìn)口水平煙道和出口水平煙道裝設上下兩根多點(diǎn)均壓管,橫向水平布置,用于在煙道中均勻取樣。取出煙氣引至旁路管道,旁路管道中將煙道上下截面來(lái)煙氣再次混合,通過(guò)安裝于旁路管中段位置的煙氣取樣探頭抽出送至分析儀表。經(jīng)過(guò)實(shí)際運行效果良好,儀表NOX數據穩定可靠,煙氣中NOX成分代表性明顯提高。

3)分析小室移位

圖3熱式流量計和DFAB防堵陣列式風(fēng)量測量裝置對比圖

脫硝煙氣分析小室布置SCR進(jìn)口原煙氣NOX表兩臺(A\B煙道),型號ABB-AO2020,量程(0~600);SCR出口凈煙氣NOX表兩臺(A\B煙道),型號ABB-AO2020,量程(0~600),用于實(shí)時(shí)監測脫硝SCR工作情況。

實(shí)際運行中由于脫硝小室布置于鍋爐本體鋼架上,SCR進(jìn)口煙氣小室位于鍋爐7樓34m層,SCR出口煙氣小室位于鍋爐5樓23.6m層。鍋爐鋼架在運行過(guò)程中,有振動(dòng)及共振現象。個(gè)別小室振動(dòng)幅值較大已接近或超過(guò)儀表可承受范圍,對儀表產(chǎn)生破壞性影響,導致表計故障頻發(fā)。

同時(shí)SCR出口煙氣小室處于省煤器倉泵同一層,現場(chǎng)設備漏灰量較大,粉塵污染嚴重,小室環(huán)境惡劣。嚴重影響小室環(huán)境因素還有小室結構為簡(jiǎn)易房,保溫及密封效果較差,位置又處于鍋爐本體高位四面透風(fēng)無(wú)遮擋,夏季太陽(yáng)光直射疊加鍋爐散熱室內溫度高達50°C~60°C;冬季寒風(fēng)凌冽溫度低至-10°C。

煙氣分析小室依據國家環(huán)保規定必須恒溫恒濕,雖然裝設空調,但使用效果較差,煙氣分析儀表預處理系統受干擾較大。

基于上述原因,對分析小室進(jìn)行移位。拆除原鍋爐本體煙氣監測小室,重新選址鍋爐0m層地面,新建磚混結構小室。同時(shí)將SCR進(jìn)出口小室合并,小室按電子室標準建設,下部架空放置電纜橋架層。所有機柜安置于固定槽鋼鋼架上,小室環(huán)形接地并與廠(chǎng)區接地網(wǎng)聯(lián)通。所有取樣伴熱管及電纜重新施放。

脫硝煙氣分析小室經(jīng)此改造振動(dòng)干擾徹底消除,房間保溫、密封效果顯著(zhù)提高。小室更換位置后,受到鍋爐電除塵及尾部煙道的遮擋,已無(wú)太陽(yáng)光直射影響。同時(shí)更換空調,由原小室各裝設一臺1.5匹掛機改為3匹~5匹柜機,室內溫度調控更加穩定。煙氣分析儀表及預處理系統運行更為穩定安全:

a提高煙氣流量測量準確性

先期安裝流量測量設備為熱導式流速儀。測量元件為煙道插入式單點(diǎn)安裝,測量原理是流速儀探桿頭部有長(cháng)短不一、前后布置的測溫探針兩支,通過(guò)煙氣流經(jīng)探針的先后溫差解算流速、流量。由于單點(diǎn)布置,只代表該點(diǎn)流速代表性低,與實(shí)際平均流速偏差較大,導致流量計算偏差。同時(shí)該流速儀結構易產(chǎn)生探桿頭部煙溫探針?lè )e垢現象,一旦結垢將無(wú)法準確測出流速,需人工拆除進(jìn)行清理,維護困難。

根據鍋爐煙道煙氣粉塵大、煙道截面大、風(fēng)道內流場(chǎng)極其不均的特性,必須采用防堵性能好、耐磨損、多個(gè)點(diǎn)平均取壓、壓損小的一種風(fēng)量測量裝置。一般傳統的測風(fēng)裝置,如機翼,巴類(lèi)、文丘里不能滿(mǎn)足這些要求。因而經(jīng)過(guò)技術(shù)方案比對,最終確定使用DFAB型防堵陣列式風(fēng)量測量裝置作為脫硝項目煙氣流量測量裝置的一次元件。改型后的風(fēng)量測量裝置本身具備的自清灰和防堵塞功能,幾乎沒(méi)有壓力損失。加上耐磨涂層,防磨性能好、性能可靠,風(fēng)量顯示穩定。目前已經(jīng)在各類(lèi)型的鍋爐上得到應用,成為免維護產(chǎn)品。防堵陣列式風(fēng)量測量裝置基于靠背測量原理,測量裝置安裝在管道上,其探頭插入管內,當管內有氣流流動(dòng)時(shí),迎風(fēng)面受氣流沖擊,在此處氣流的動(dòng)能轉換成壓力能,因而迎面管內壓力較高,其壓力稱(chēng)為“全壓”,背風(fēng)側由于不受氣流沖壓,其管內的壓力為風(fēng)管內的靜壓力,其壓力稱(chēng)為“靜壓”,全壓和靜壓之差稱(chēng)為差壓,其大小與管內風(fēng)速有關(guān)。風(fēng)速越大,差壓越大;風(fēng)速小,差壓也小。因此,只有測量出差壓的大小,再找出差壓與風(fēng)速的對應關(guān)系,就能正確地測出管內風(fēng)量。改造后脫硝風(fēng)量測量準確率明顯提升。

b改進(jìn)控制模型,減少中間環(huán)節對控制的影響

原控制模型以控制噴氨量為中間變量來(lái)最終控制NOX,其控制SAMA圖如圖4所示。

圖4優(yōu)化前脫硝率控制回路

基于其控制原理,必須對SCR入口NOX、SCR出口NOX、SCR煙氣流量、氨供給流量、氧量任一量都必須準確,但實(shí)際運行過(guò)程不可避免地會(huì )出現測量故障或準確性不夠的問(wèn)題。如何避免多重量影響NOX的控制,必須對現有模型進(jìn)行優(yōu)化,合理提取其基本要素,重新整合。

優(yōu)化后NOX控制回路以目標NOX為主控回路,從而盡可能避免SCR入口NOX、SCR煙氣流量、氨供給流量測量對控制回路的影響,同時(shí)為提高系統模型的快速響應,引入到前饋量按系數折算,從而提高模型的快速性與穩定性結合。

3小結

經(jīng)過(guò)上述措施后,脫硝NOX測量準確性及控制穩定性得到大幅提高,適合機組控制AGC調節及負荷大幅擾動(dòng)調節。柴油發(fā)電機組


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