柴油發(fā)電機組維修培訓之柴油機篇-p136-p140 柴油機故障檢修實(shí)例
江蘇中動(dòng)電力設備有限公司 / 2018-01-24
柴油發(fā)電機組維修培訓之柴油機篇-p136-p140 柴油機故障檢修實(shí)例
第二節
柴油發(fā)電機組柴油機故障檢修實(shí)例
一、2135型柴油機故障檢修實(shí)例
故曝1:
柴油發(fā)電機組柴油機起動(dòng)后,震動(dòng)和響聲較大旦排氣瞥冒黑煙故障分析:
柴油機起動(dòng)后,在沒(méi)有加負載時(shí)可以達到額定轉速且能正常發(fā)電,但加上負載后卻達不到額定轉速,震動(dòng)和響聲較大且排氣管冒黑煙。黑姻是由于柴油噴入燃燒室后燃燒不完全所致。柴油機造成這種故障現象的原因有:超負荷;高壓油泵內柱塞供油量不均勻;噴油器噴油霧化不良或不噴油;單缸或雙缸燃燒室漏氣嚴重;空氣濾清器部分阻塞等。
排除方法
①檢查負載的消耗功率,柴油機的輸出功率20kw。
②起動(dòng)柴油機后,將轉速提高到900r/mh左右,然后用開(kāi)口扳手斷開(kāi)第一缸或第二缸的高壓油管,如圖5—5所示。若斷開(kāi)第一缸高壓油管后,柴油機慢慢停止轉動(dòng),這說(shuō)明第二缸不工作。
③拆下第二個(gè)汽缸的噴油器,然后進(jìn)行技術(shù)檢查,結果發(fā)現噴油嘴出泊孔己銹死使高壓燃泊無(wú)法噴出,進(jìn)一步斷定柴油機起動(dòng)后超負荷工作,由原來(lái)的兩個(gè)汽缸工作變?yōu)橐粋€(gè)汽缸工作,由原來(lái)的兩個(gè)汽缸負責15kw的消耗功串變?yōu)橐粋€(gè)嫁缸負責15kw的消耗功率,造成第一汽缸內柴油噴入過(guò)多,空氣系數減小,使燃燒室內的柴油得不到充足的新鮮空氣而不能充分燃燒,導致排氣管冒黑煙且功率下降。
④更換噴油嘴,進(jìn)行噴油壓力校正(見(jiàn)圖2—81),然后裝配噴油器,起動(dòng)柴油機至額定轉速,發(fā)現排氣管冒黑煙現象消失且工作平穩,功率也得到較大的改善,上述故障被排除。
故障2:柴油機停止轉動(dòng)后,在給機油散熱器放水時(shí)熱器放水閥中流出,進(jìn)一步檢查發(fā)現油底殼內己進(jìn)水故障分析:
要想快速地對
柴油發(fā)電機組這類(lèi)故障做出判斷,首先要弄明白這臺柴汕機的機油冷卻方式是風(fēng)冷還是水冷。如果是水冷方式,還要觀(guān)察水冷式機油散熱器是放置在油底殼內部還是外部。2135型柴油機的機油散熱器放冒在油底殼內部的機油中,散熱器內部芯子損壞后必定會(huì )造成機油與水泥合。這是因為柴油機在運轉過(guò)程中,冷卻水的壓力高于機油壓力,使冷卻水通過(guò)機油散熱器芯子的損壞部位竄入油底殼內并與機油混合;當柴油機停止轉動(dòng)并把冷卻水從散熱器中排放干凈后,由于油底殼內機油的高度高于散熱器,因此機油通過(guò)芯子損壞部位進(jìn)入到機油散熱器中。
所以,操作手在給機油散熱器放水時(shí),會(huì )發(fā)現有少量機油從散熱器內流出。造成上述故障的原因還有汽缸蓋內部的水道與機油道之間有裂紋,汽缸墊損壞致使洶道與水道相通等。
排除方法:
①放掉油底殼內的機油和殘留在機油散熱器內的冷卻水。
②拆下泊底殼,對機油散熱器做進(jìn)一步檢查,結果發(fā)現機油散熱器管一側出現凸起部分,凸起部分中間位置有一裂紋(見(jiàn)圖5—6),這就是故障所在。出現這種情況較多是由于操作手在冬季漢有按要求放凈冷卻水所致。
圖5—6機油散熱5Sg—W的裂紋
②可用氣焊修理機油散熱器的損壞部位或更換新的散熱器,寒冷地區使用2135K—1型柴油機時(shí)的注意事項如下;①柴油機在工作時(shí),機體要求放平穩,這樣可將機油散熱器內部的冷卻水放凈。
②機體放水后,要在起動(dòng)柴油機2mln左右,把殘留在機體內部的冷卻水排凈。
故瞳3;柴油機大修后在額定轉速下運轉時(shí),連桿螺栓斷裂,連桿大頭把機體打破故障分析。
柴油
發(fā)電機組柴油機大修后在額定轉速下運轉時(shí),發(fā)生連桿螺栓斷裂造成連桿大頭把機體打破(見(jiàn)圖5—7)的故障,一般是因為維修人員在裝配連桿螺桂時(shí)用力過(guò)大,超過(guò)螺栓材料的屈服極限,使螺栓發(fā)生微小的變形,造成螺拴頂緊力減小,在柴油機起動(dòng)后的沖擊載荷作用下連桿螺栓因過(guò)廢伸長(cháng)而斷裂。反之,如果螺栓扭緊力矩過(guò)小,兩軸承蓋結合處會(huì )產(chǎn)生縫隙,也合使連桿螺栓受到較大沖擊載荷作用而斷裂。具體分析如下:
①裝配連桿螺栓時(shí)用力不均勻,正確的方法是用扭力扳手且用力要均勻。135系列柴油機的連桿蛹栓扭緊力矩為255~274N·m。對于連桿螺拌不是防松螺栓的,可采用177~196N·m的力矩,但必須用鋼絲或磷銅絲進(jìn)行固定。
②連桿大頭結合面配合不緊密,當柴油機運轉時(shí)會(huì )造成連桿上、下蓋松動(dòng)而使螺栓斷裂。
②這臺柴油機的連桿軸瓦是新裝配的,軸瓦表面可能因貼合不良而產(chǎn)生“抱瓦”
現象,導致連桿蛹栓斷裂而打破機體。
④蛹栓頭或螺母與連桿支承面貼合不平整、
引起附加彎曲應力。
⑥連桿螺栓本身材料存有缺陷。
排除方法:
不清潔以及裝配時(shí)出現歪斜現象,
按技術(shù)要求進(jìn)行裝配,并采用質(zhì)量合格的連桿螺栓。
故障4:柴油機經(jīng)大修后起動(dòng)困難
故障分析:
柴油發(fā)電機組柴油機起動(dòng)時(shí),曲軸時(shí)轉時(shí)不轉或轉動(dòng)很緩慢,均會(huì )使柴油機不能起動(dòng)。這種故障一般是由于柴油機的起動(dòng)阻力太大或起動(dòng)扭矩太小所致,具體的故障原因有:
氣門(mén)間隙調整不正確;蓄電池電量不足;起動(dòng)機本身老化或碳刷與銅軸接觸不良;電磁開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)和接觸銅盤(pán)接觸不良:起動(dòng)機換向器接觸不良:維修人員在裝配連桿螺栓時(shí)用力過(guò)大,造成軸瓦與鈾頸間隙過(guò)小,致使柴油機在起動(dòng)時(shí)摩擦阻力增大等。
排除方法。
①如圖2—35所示,用平口螺絲刀扳動(dòng)柴油機飛輪以感覺(jué)轉動(dòng)阻力是否正常,若感覺(jué)轉動(dòng)阻力較大,則說(shuō)明故障可能是由于柴油機裝配力矩不當或氣門(mén)間隙調整不正確所造成的。
②拆下機體側蓋板,然后用扭力扳手村連桿螺拴進(jìn)行檢查,在拆卸過(guò)程中發(fā)現拆卸力矩為314N·m,這說(shuō)明裝配連桿螺桂時(shí)用力過(guò)大,沒(méi)有按柴油機規定的274N·m酌力矩進(jìn)行裝配。重新按規定的力矩裝配連桿螺栓后,起動(dòng)柴油機,上述故障被排除。
注意:扳動(dòng)柴油機飛輪時(shí),若感覺(jué)轉動(dòng)阻力比大修前稍大,則屬正常;若柴油機起動(dòng)困難,那么故障可能是由于起動(dòng)機運轉無(wú)力或起動(dòng)扭矩太小而造成的,此時(shí)可通過(guò)更換電量充足的蓄電池或更換同一型號的起動(dòng)機的方法起動(dòng)柴油機。